2015年02月07日下午,在业主、监理的共同见证下,酸洗工作人员拆除了川投气电公司#2机组各级监视管中的六块指示片。经多方检查,监视管段内表面清洁,钝化膜形成完整,指示片腐蚀量及腐蚀速率在合格范围内,各项指标达到优良标准,标志着川投气电公司#2机组酸洗工作顺利完成。
为了顺利完成#2机组酸洗任务,各单位相关人员未雨绸缪,根据#2机组的实际情况,同时借鉴了#1机组酸洗时的经验,对整个清洗方案进行了全面的讨论和审查,研究酸洗计划和方案措施,为整个酸洗工作的顺利开展提供了切实可行的理论依据。
#2机组酸洗工作自1月23日炉前系统碱洗前水冲洗开始,历时16天。期间由于#1机组进行168h满负荷运行,为保证#1机组除盐水量充足而短时间暂停,因此酸洗工作时间较为紧迫。在清洗过程中,化学人员对清洗液各项指标严格监督,并及时处理清洗废液合格并排放,不影响酸洗进度。
本次化学清洗工作经历了炉前系统水冲洗、炉前系统碱洗、锅炉侧系统水冲洗、锅炉侧碱洗、过热器充保护液、锅炉酸洗、钝化等七个阶段。其中炉前系统采用双氧水(除油)清洗,是当前最为环保的除油清洗工艺;而锅炉本体先双氧水碱洗后用EDTA(钠盐)清洗,清洗液中添加缓蚀剂、还原剂等清洗助剂,可达到用水少、时间短、效率高、钝化膜完整等效果。(李玲瑶)





